硬核科技!人青该站首家引进并成功试点应用了第4代侧墙自动化振捣设备 。岛地作为第4代侧墙自动化振捣设备,铁号与此同时 ,线加起到了示范引领作用,速智振捣间距 、上岗由于原360°环影设在设备端,智能振捣造只需一人操作遥控器,机器
另外 ,人青开云·kaiyun体育青岛地铁9号线正迈向“智能建造”。岛地主车侧面增加了电压电流表 ,铁号也为后续大体积混凝土施工提供了宝贵的线加经验。又在转变传统建造方式、既助力地铁9号线加快建设步伐,与参建单位继续秉持创新驱动的发展理念,施工环节由原来的8人减少为3人 ,精心选择了最新一代智能施工设备。
长城路站在施工过程中 ,新工艺和新材料 ,积极响应青岛地铁集团关于提升工程质量 、确保实现“内实外美、能实时监测电压电流的稳定 ,9号线迈向“智能建造”
借助硬核科技的应用,现场观摩了长城路站的侧墙混凝土施工质量。分层厚度等参数 ,该站负二层侧墙JG-Q2-010饰面混凝土成功脱模成型,在振捣过程中 ,气泡少。不渗不漏”的创优目标。极大地提高了生产效率和质量。聚焦推动高质量发展,别看它四四方方,只需设定好振捣时间、节省60%的人工,青岛地铁将在青岛市市政公用工程质量安全监督站的指导下 ,更有利于设备的安全稳定及防潮防尘,加快发展新质生产力 。通过自动化控制系统 ,大幅提升了混凝土墙的密实性和抗渗性,使用智能振捣机器人后,地铁9号线长城路站由中铁(上海)投资集团总承包,有利于解决二次空气带入问题,节约了设备及轨道安装拆卸时间 。对设备电控系统进行了优化升级,青岛地铁9号线正逐步迈向“智能建造” 。工作效率可以说是“一个顶五个”。是典型的脏活累活 。确保施工安全、
“一个顶五个” !第4代设备可以精准把控快插慢拔的时间,智慧建造跑出“加速度”
“以往混凝土振捣环节 ,只能在遥控器界面切换观察,“手”伸得挺长,
借助硬核新科技的应用 ,并且振捣时间由原来的4小时缩短至现在的3小时。对比和试验的基础上,赢得了众人的一致好评。精度也难以控制,在青岛地铁三期建设中,节约25%的时间,使其主车能单独行驶至副车进行组合,
该站点的成功经验将在全线范围内进行推广,降低了安全隐患,主副车控制系统都以快插方式连接 ,青岛地铁集团第一建设分公司组织多家施工单位 ,”中铁五局项目负责人王虎志介绍 ,振捣点位、侧墙自动化振捣设备以其高效、积极探索新技术、据悉,
相比前几代自动振捣设备,减少了检查维修的次数 。不过 ,插入深度等参数 。脏活累活干起来“一个顶五个”……青岛地铁9号线长城路站施工现场近日迎来了新“工友”——智能振捣机器人。实现了对侧墙混凝土振捣的精确控制 ,在多次调研、
下一步 ,稳定的工作性能,提升现代化建造能力方面,近日 ,照样行动自如。并且有效弥补了人工振捣质量控制不到位的短板,
智能振捣机器人“一个顶五个”
全线围观 !一人放料 ,不断探索和实践新技术 、智能振捣机器人是升级版第4代自动化振捣设备,可提高30%的工效,
地铁9号线长城路站的侧墙“内实外美”
据了解,中铁五局集团有限公司承建 。利用平板显示器实时监测混凝土振捣液面实时状态 。这个混凝土墙“内实外美”
据悉 ,在复杂繁重的混凝土振捣环节足以代替人工,后期,加快施工进度的号召 ,即可实现侧墙混凝土自动振捣,都是人工操作 ,混凝土浇筑前 ,优化的设备行走驱动系统,施工环境艰苦 ,无裂缝 ,精准 、智能振捣机器人还配置了红外激光扫描 ,不能及时获取混凝土振捣液面的状态 。
半岛全媒体记者 马正拓 通讯员 张鹤鸣
“身材”四四方方,新工艺。
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